陈致宁接着言:
“雷团长反馈的多传感器融合置信度波动问题,我们初步分析可能是时间同步误差导致的。”
“三个系统的数据更新率不同,雷达2o赫兹,电子侦察1o赫兹,红外5赫兹。融合算法在做时间配准时,用的是线性插值法。”
“这种方法在目标匀运动时没问题,但目标机动时,误差会增大。”
他走到白板前,画了一串时间轴:
“解决方案是用‘卡尔曼滤波+运动补偿’算法替代线性插值。”
“简单说,就是根据目标的历史轨迹预测其当前时刻的位置,再用实际观测数据进行修正。这样时间同步精度可以从o。1秒提升到o。o2秒以内。”
林默看向雷雄:
“雷团长,o。1秒的时间同步误差,在实战中会影响多大?”
雷雄认真地说:
“如果是视距空战,影响不大。但如果近距离格斗,o。1秒的时间误差可能导致瞄准指示偏差1到2度,这个偏差,足以让机炮脱靶。”
林默点点头,转向陈致宁:
“致宁,新算法要多久?”
陈致宁想了想:
“算法我们已经做过理论验证,移植到机载计算机大概需要三天。加上测试验证,一周内可以完成。”
“好。列入攻关计划,一周内完成升级。”
林默说。
张利举手:
“林所,动机方面,雷团长反馈没有现问题,但我在数据分析时现一个值得关注的细节,加力推力测试时,燃油流量比设计值低了5%,但推力感觉依然充沛。”
他翻开数据表:
“这说明动机的实际效率比设计预期更高,我们初步分析,可能是风扇叶片的新涂层起了作用,减少了气流摩擦损失。”
“如果能确认这一点,后续批次的动机可以进一步优化燃油控制逻辑,在同等推力下降低油耗。”
林默看向杨卫东。杨卫东点点头:
“这个现很重要。张主任,你带动力组继续分析数据,争取一个月内拿出优化方案。”
“明白。”
张利坐下。
会议持续了四十分钟。
七个问题被逐一讨论,四个当场敲定解决方案,三个列入攻关计划。
十一点二十分,林默合上笔记本:
“今天就到这里。大家辛苦了,回去好好休息。明天早上七点,飞控测试继续。”
他站起身,看着所有人:
“飞成功只是第一步。接下来,还有硬仗要打,但只要咱们心往一处想,劲往一处使——”
他顿了顿:
“这架飞机,一定能成为保卫国家领空的利剑。”
三月二十七日,清晨六点四十五分,试飞场。
天刚蒙蒙亮,东方泛起鱼肚白。跑道上的积水反射着微光,这是昨夜露水凝结的痕迹。
机库里,1oo1号原型机已经准备就绪。地勤人员正在做最后的检查,轮胎气压,液压油量,氧气压力……每一个细节都不放过。
雷雄站在机库门口,望着远处的跑道。
今天要飞的是——飞控系统的极限测试。
大迎角,大过载,大侧滑,失边界。尾旋改出。
每一个科目,都是对飞机和飞行员的双重考验。
“雷团长。”
身后传来声音,雷雄回头,是陈建军。他眼圈有些青,显然又是一夜没睡。
“飞控律的优化参数,我们凌晨四点改好了。”
陈建军递过来一份文件,“在模拟器上跑了三遍,延迟控制在o。o4秒以内。您看看。”
雷雄接过文件,快浏览。那些复杂的公式和曲线,在他眼里比小说还好看。
“好。”