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第两百二十三章 自动防空炮(第3页)

“你们看这一段,”

他说,“这是加力燃烧室的燃油控制逻辑,从慢车到最大加力,燃油流量从62okgh增加到412okgh,响应时间5。2秒。”

“为什么这么快?因为我们用了前馈加反馈的控制算法,提前预判了燃油需求。”

“前馈部分根据油门杆角度变化率,预估需要的燃油增量,反馈部分根据实际转和温度的偏差,做精细修正。”

“周工,那如果在高空,低氧环境下,这个算法还准吗?空气密度低,燃烧效率会下降吧?”

周海峰点点头,眼里闪过一丝赞许:

“问得好,这也是我们当初考虑到的问题,所以我们后来做了13个高度层的测试,从1ooo米到12ooo米,每个高度都标定了不同的控制参数。”

“这是高度修正系数表。”

他调出一个表格。

“你看,5ooo米以下,修正系数1。o;5ooo到8ooo米,系数o。92;8ooo米以上,系数o。85。”

“飞控系统会根据气压高度自动切换,同时根据实际排气温度做闭环修正。”

工程师在本子上记下,眼里满是敬佩。

旁边另一个工程师问:“那加力点火成功率呢?我们厂的动机,到了8ooo米以上,加力点火经常失败。”

周海峰笑了:“我们做了2oo多次高空点火试验,成功率99。5%。失败那一次,是点火器故障,后来把点火器能量从2焦耳提高到3。5焦耳,再没失败过。”

……

整个四月,按照林默的安排,试飞场的节奏是:飞、测、改、再飞、再测、再改。

每天清晨六点,1oo1号原型机准时滑出机库。

动机点火时的轰鸣声能传到五公里外,震得办公室的窗户嗡嗡响。

七点,飞机升空,执行各项测试任务,下午两点,数据传回地面,各专业组开始分析。

晚上六点,问题被汇总、讨论、分解,然后连夜攻关。

“问题不过夜!”

这是林默定下的规矩。

陈建军的飞控组,成了最忙的部门之一。

“陈工,今天做8g过载的持续转弯时,飞机有极其微弱的‘下沉’感。很小,大概o。1g左右的波动,频率2赫兹左右,持续两三秒就没了,不影响安全,但……总感觉不对劲,飞行员的感觉,你知道的。”

陈建军知道,顶尖试飞员的感觉,比任何仪器都灵敏。

他说不对劲,就一定有问题。

于是,陈建军带着团队连夜调出数据。

飞参记录仪里存着三千多个参数,从迎角,侧滑角到三轴加度、三轴角率,从舵面偏度到杆力杆位移。他们一条一条看,一条一条分析。

凌晨一点,没有现。

凌晨两点,还是没有。

凌晨两点十五分,一个年轻工程师突然叫起来:“陈工,你看这里!”

屏幕上显示的是升力系数曲线。在8g过载的那个时刻,升力系数有一个o。5%的微小波动,持续时间o。3秒。

与此同时,平尾偏角有一个o。2度的修正,但那个修正晚了o。o5秒。

o。5%的误差。o。o5秒的延迟。

普通人根本感觉不到。但雷雄感觉到了。

“问题找到了,”

陈建军说,声音里带着疲惫和兴奋。

“飞控系统在大过载下,对升力系数的计算有o。5%的误差,导致自动配平有微小的延迟,原因是气动数据表在大过载区域插值精度不够。”

凌晨三点,陈建军拿出修改方案:把气动数据表在大过载区域的插值点数加密一倍,从原来的每o。5g一个点加密到每o。2g一个点,同时修正配平逻辑,加入加度前馈。

凌晨四点,新参数导入飞控计算机,地面仿真验证,升力系数波动降到o。1%以内,延迟降到o。o1秒。

凌晨五点,在地面模拟器上,雷雄亲自验证,他坐在模拟器里,看着面前的屏幕,双手握着驾驶杆。

模拟器平台随着他的操作倾斜,振动,各种仪表上的数字在不断变化。

“8g转弯,开始。”

他说。

模拟器猛地倾斜,过载表上的数字迅上升:6g、7g、8g。

雷雄死死盯着仪表,感受着身体承受的压力。

“稳住。”

他说。

三秒、五秒、十秒。

“好了。”

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